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新聞資訊2022-10-22 21:42:42來源╃☁·│▩:
1.殼體評估
寶馬i3的電機作為單獨的總成│▩₪,並未與減速箱整合▩₪☁☁◕。電機總重量約為42公斤│▩₪,官方公佈的資料顯示電機功率可達125kw│▩₪,扭矩可達250Nm▩₪☁☁◕。電機定子是熱壓進鋁水套的│▩₪,水套外圓為螺旋槽和外殼以形成冷卻迴路▩₪☁☁◕。非常輕鬆的將定子水套從電機外殼中拉出後│▩₪,可以看到定子內套兩端各裝有一個大號的O型圈│▩₪,這兩個O型圈可以保證冷卻電機的乙二醇冷卻劑不會洩露出來▩₪☁☁◕。電機的重量大約為6.9kg│▩₪,帶有法蘭盤的水套的重量大約為4.6kg│▩₪,餘下的定子鐵芯↟◕₪、銅線↟◕₪、絕緣材料等總共有20.8kg▩₪☁☁◕。
2.定子繞組及矽鋼片細節
下左圖更詳細的展示了定子繞組及矽鋼片的細節│▩₪,電機為12極72槽配合│▩₪,同心繞組│▩₪,6個並聯支路│▩₪,每槽9匝│▩₪,每匝12根AWG21圓銅線▩₪☁☁◕。電機裝有兩個溫度感測器│▩₪,一個安裝在繞組端部│▩₪,另外一個安裝在轉子軸承附近▩₪☁☁◕。下右圖定子矽鋼片並不是完整的圓環型│▩₪,它是由6塊鐵芯以拼接的方式組成一個完整的定子鐵芯▩₪☁☁◕。定子鐵芯長度是132.3毫米│▩₪,外徑242.1毫米▩₪☁☁◕。
下圖是電機轉子│▩₪,它由轉子軸↟◕₪、矽鋼片↟◕₪、磁鐵↟◕₪、轉子端板組成│▩₪,總重量為14.2kg▩₪☁☁◕。轉子外徑為178.6mm│▩₪,轉子矽鋼片的形狀有點類似於同步磁阻電機的設計│▩₪,但它在每極上裝有一大一小兩個釹鐵硼磁鋼▩₪☁☁◕。為了減少執行期間的齒槽轉矩和扭矩脈動│▩₪,轉子鋼片軸向上一共分成了6層斜極▩₪☁☁◕。
I3電機轉子的磁鋼佈局和槽形都非常的複雜和特殊│▩₪,目的是減小電機磁鏈的條件下│▩₪,增加電感凸極率▩₪☁☁◕。電機反電動勢很小│▩₪,但輸出扭矩卻很大;電機需要弱磁的車速很高(工況很少)│▩₪,而扭矩電流比卻做得很大▩₪☁☁◕。
3.電機引數
4.寶馬i3逆變器和電機效能評價
為了對電機做更詳細的效能測試│▩₪,如下圖│▩₪,製作了工裝夾具│▩₪,將電機安裝在了測試臺上作更詳細的效能測試▩₪☁☁◕。
下圖顯示了在不同角度及電流的情況下│▩₪,電機堵轉測試的情況 ▩₪☁☁◕。圖表顯示產生250Nm的峰值扭矩需要530A的峰值電流▩₪☁☁◕。隨著角度的變化│▩₪,扭矩變化非常平順│▩₪,輸入最大電流│▩₪,當角度為135度時│▩₪,電機輸出峰值扭矩▩₪☁☁◕。
下圖所示│▩₪,隨著電流的增加│▩₪,扭矩變化非常線性│▩₪,這可以表明╃☁·│▩:就當電機產生250Nm的峰值扭矩時│▩₪,磁飽和的程度也不高▩₪☁☁◕。
基於360V的電壓平臺│▩₪,在不同的轉矩和轉速下│▩₪,對寶馬i3的電機做了效能和效率測試▩₪☁☁◕。在這些測試中│▩₪,為了發揮系統的最佳狀態│▩₪,電控及電機是被50%的水和50%的乙二醇混合液冷卻│▩₪,冷卻液的流量是10L/min│▩₪,冷卻液的溫度保持在65度▩₪☁☁◕。
下圖是電機的效率等高圖│▩₪,從中我們可以看出│▩₪,電機在2500~9000rpm之間│▩₪,輸出扭矩達到125Nm時的效率可以到94%▩₪☁☁◕。
下圖是電控的效率等高圖│▩₪,隨著速度的增加│▩₪,電控效率從88%增加至99%▩₪☁☁◕。
下圖是電機和電控的綜合效率圖│▩₪,當電機轉速高於5000rpm│▩₪,輸出扭矩大於50Nm時│▩₪,電機和電控的綜合效率可以達到90%以上▩₪☁☁◕。透過這些測試可以確認│▩₪,0~4000rpm電機都可以輸出250Nm;5000~11400rpm電機可以輸出峰值功率125kw▩₪☁☁◕。
在可操作的前提下│▩₪,對電機在25↟◕₪、50↟◕₪、75kw的功率等級下做連續測試│▩₪,測試轉速為5000rpm↟◕₪、7000rpm及9000rpm▩₪☁☁◕。下圖顯示了電機轉速為7000rpm│▩₪,持續功率分別為25kw↟◕₪、50kw及75kw時的繞組溫度變化▩₪☁☁◕。持續輸出25kw│▩₪,半小時後電機溫度達到85度;持續輸出50kw│▩₪,半小時後電機溫度達到95度;持續輸出75kw│▩₪,半小時後電機溫度達到110度▩₪☁☁◕。
下圖所示│▩₪,電機轉速為5000rpm│▩₪,輸出功率為50kw│▩₪,持續這樣的工況半個小時│▩₪,電機溫度達到100度▩₪☁☁◕。
另外│▩₪,寶馬i3的逆變器採用英凌650V/800A的FS800系列IGBT▩₪☁☁◕。針對它120KW的功率而言│▩₪,逆變器搭載的電容僅僅為450V/475μF│▩₪,也有可能是在電池端還有額外的電容並聯▩₪☁☁◕。
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